刀具崩刃的液壓故障起因與解決措施
時間:2014-05-07 來源:重慶網(wǎng) 作者:cqw.cc 我要糾錯
刀具崩刃的液壓故障起因與解決措施
刀具崩刃的液壓故障與改良辦法:良多機(jī)加工裝備采取液壓驅(qū)動安裝來實現(xiàn)主動工作輪回,液壓傳動在企業(yè)出產(chǎn)中得到了普遍的利用。但其故障起因不易查找也給咱們的出產(chǎn)帶來了諸多不便,尤其是主動化的流水功課中不能及時地消除液壓故障,經(jīng)常會導(dǎo)致全線停產(chǎn)。所以咱們必需一直地總結(jié)、積聚這方面的教訓(xùn),控制對液壓故障的疾速診斷方式。本文聯(lián)合實例剖析由液壓故障導(dǎo)致的刀具崩刃景象之機(jī)理,盼望對工程實際中碰到的同類問題有所輔助。
1 、機(jī)床工藝進(jìn)程簡介:
本廠汽車發(fā)念頭活塞銷孔的精鏜工序采取單面鏜削計劃,即用統(tǒng)一鏜桿上的兩把鏜刀,在一次走刀中順次精鏜出兩段銷孔。這樣,有利于進(jìn)步生產(chǎn)率跟保障其同軸度請求。在裝置鏜刀時,兩把鏜刀頭之間留有恰當(dāng)?shù)拈g距,這樣既能保證兩把刀不同時參加切削,又不以致鏜桿過長,使鏜桿的剛度較高,避免切削時振動,以確保銷孔的加工品質(zhì)。
2、 刀具崩刃問題原因: 刀具崩刃現(xiàn)象在機(jī)加工裝備中時有產(chǎn)生,其機(jī)理較龐雜。其中在刀具進(jìn)給的快慢速切換時產(chǎn)生是較常見的,其重要原因有以下多少種情形:
行程擋鐵定位不當(dāng),速度切換時刀具與工件間的間隔太;速度切換閥失靈;調(diào)速閥失靈;液壓缸泄露及進(jìn)氣等。 對這些方面已有文獻(xiàn)闡述,本文在此不加以探討,而象如上所述的快退時出現(xiàn)崩刃卻是未幾見的。經(jīng)檢討,本機(jī)床在退刀時卡盤有松動景象,夾具松動時造成退至孔內(nèi)的刀具被破壞。有下述兩種可能的原因。
1) 夾緊缸不能保壓:進(jìn)給油缸快捷活動時因負(fù)載較小而使泵的油壓降低,需對夾緊缸履行保壓。單向閥9密封不嚴(yán)、夾緊油缸跟管路接頭泄露等,都會造成夾不緊故障。察看壓力表,夾緊壓力不顯明轉(zhuǎn)變,解釋單向閥9工作畸形,管路接頭無外漏,夾緊缸無內(nèi)漏。因而推斷出非夾緊保壓問題。
2) 夾緊缸松開腔壓力升高:泵壓下降時,若夾緊缸無桿腔保壓值不變,而因某種起因使松開腔(有桿腔)壓力升高,夾緊缸受力指向松開方向,則。剪板機(jī)刀片(http://www.masdmt***)從事生產(chǎn)鍛壓機(jī)床三十多年,剪板機(jī)性能穩(wěn)定,價格合理。會導(dǎo)致工件松動。經(jīng)查尋,夾緊缸的電磁換向閥4之回油口與進(jìn)給油缸背壓閥5之進(jìn)油口并接在一起。這樣,固然簡化了配管工序,卻大大增長了夾緊缸回油阻力,使其有桿腔回油壓力過高,造成夾緊時其無桿腔的夾緊壓力增添,下降了系統(tǒng)工作的牢靠性及效力。更主要的是,進(jìn)給油缸經(jīng)背壓閥回油時油流的流動狀況直接影響夾緊缸的有桿腔壓力大小,假使有壓力沖擊、附加背壓等流體穩(wěn)定直接作用在背壓閥前,同時也會使夾緊缸的有桿腔壓力隨之增高并涌現(xiàn)沖擊,甚至使夾緊缸松動。
3)為什么只在進(jìn)給缸快退時才呈現(xiàn)夾具松動呢 進(jìn)給油缸快進(jìn)時為差動銜接,不存在兩缸的回油互相煩擾問題,而只是夾緊缸回油阻力大(為背壓閥調(diào)定壓力)罷了;工進(jìn)時因進(jìn)給油缸回油流量較小、流速較低,不易涌現(xiàn)流體的沖擊波動;快退時進(jìn)給油缸活動速度高,且回油腔工作面積大(為活塞端面積),故回油流量較上述任何工況時都大,這時較大的回油流量使背壓比調(diào)定值有所增添;另外,假如背壓閥為適應(yīng)大流量而自動調(diào)節(jié)其閥口開度的動作滯后,進(jìn)給缸較高壓力的回油大批流入夾緊缸有桿腔,都會引起夾緊缸有桿腔壓力進(jìn)一步升高甚至波動,造成進(jìn)給油缸快退時夾具松動,出現(xiàn)上述事變。
3、 解決措施:將進(jìn)給油缸與夾緊油缸的回油管路分辨接回油箱,防止了彼此之間的壓力煩擾。改良后機(jī)床刀具崩刃問題得到了美滿地解決。此例液壓體系的原理無問題,但在實際應(yīng)用時卻呈現(xiàn)了故障。這闡明設(shè)計液壓體系時,除了應(yīng)準(zhǔn)確地抉擇元件組成系統(tǒng)外,還應(yīng)公道地設(shè)計、配置管路。
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